보고서 정보
주관연구기관 |
(주)전테크 |
연구책임자 |
진창숙
|
참여연구자 |
김문일
,
전윤중
,
이준배
,
최명규
,
김윤관
,
김효선
,
하동환
,
하이드 칸
,
박준민
,
권기욱
|
보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 |
한국어
|
발행년월 | 2016-01 |
과제시작연도 |
2015 |
주관부처 |
환경부 Ministry of Environment |
등록번호 |
TRKO201700005494 |
과제고유번호 |
1485012988 |
사업명 |
환경산업선진화기술개발사업 |
DB 구축일자 |
2017-09-20
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키워드 |
질소제거.아나목스.아질산화.황산화탈질.Removal of nitrogen.Anammox.Nitritation.Sulfur oxidizing denitrification.
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DOI |
https://doi.org/10.23000/TRKO201700005494 |
초록
▼
개발 목적 및 필요성
[연구개발 목적]
본 연구의 목적은, 안정적인 유지가 어렵다고 알려져 있는 부분아질산화기술과,미생물의 대량배양이 어려워 기술보급이 이루어지지 않고 있는 ANAMMOX기술을 이용한 새로운 개념의 질소제거시스템의 상용화 기반을 구축하는 것이다.
[부분아질산화공정+ANAMMOX공정+황산화탈질공정]으로 구성된 고효율의 독립영양미생물을 이용한 질소제거시스템]을 구축하여, 하수슬러지 혐기소화탈리액 및 가축분뇨 혐기소화 탈리액 등을 대상으로 Pilot Plant 운전을 통해 현장적용성을 검증한다.
개발 목적 및 필요성
[연구개발 목적]
본 연구의 목적은, 안정적인 유지가 어렵다고 알려져 있는 부분아질산화기술과,미생물의 대량배양이 어려워 기술보급이 이루어지지 않고 있는 ANAMMOX기술을 이용한 새로운 개념의 질소제거시스템의 상용화 기반을 구축하는 것이다.
[부분아질산화공정+ANAMMOX공정+황산화탈질공정]으로 구성된 고효율의 독립영양미생물을 이용한 질소제거시스템]을 구축하여, 하수슬러지 혐기소화탈리액 및 가축분뇨 혐기소화 탈리액 등을 대상으로 Pilot Plant 운전을 통해 현장적용성을 검증한다.
[연구개발 필요성]
하·폐수 처리에서 가장 문제가 되고 있는 것은, 하수슬러지 혐기소화 탈리액,축산분뇨 혐기소화 탈리액, 매립장 침출수, 축산폐수, 음폐수 등 고농도 질소를 함유한 폐수의 처리이다. 이 폐수들은 고농도 질소 때문에 자체적인 질소제거가 곤란하여 대부분 하수에 연계처리하고 있다.
따라서, 이러한 고농도 질소함유폐수를 용이하게 처리한다면, 하수처리장의 유입 질소부하를 저감시킬 수 있고, 이에 따라 실질적인 하수처리장 증설 효과를 얻을 수 있으며, 하수처리장의 질소부하 저감에 따른 안정적인 수처리로 안정된 방류수 수질 유지가 가능해지고, 수계의 부영양화 방지 및 수질 개선보전에 기여할 수 있다.
고농도 질소를 제거하기 위해서는 기존의 질산화-탈질공정을 이용한 기술들에 비해, 질소제거성능이 높고, 슬러지 발생량, 처리비용, 사용부지, 그리고 에너지 저감형 고효율 생물학적 질소제거시스템의 개발이 필요하다.
연구개발 결과
[하수슬러지 혐기소화 탈리액 질소제거시스템 개발]
고농도 암모니아성 질소를 제거하기 위한 공법으로 [부분아질산화+ANAMMOX+황산화탈질(SOD)]공정을 결합한 독립영양미생물을 이용한 질소제거공법을 개발하여 Pilot Plant를 운영하였다.
아질산화조의 유입질소용적부하(NLR)은 0.31~2.35 kg-N/m3.day로, 평균 1.15 kg-N/m3.day이었다. 아질산화조의 탈질분을 제외한 질소전환속도(PNR)는 0.01~1.07 kg-N/m3.day이었으며, 탈질분을 포함한 질소전환속도(PNR+)는 0.19~1.37 kg-N/m3.day이었다. 아질산화조에서는 0.5 mg/L이하의 낮은 DO농도와 원수 내 유기물에 의한 탈질에 의해 평균 25.3%의 T-N제거율을 보였다.
아나목스조의 NLR은 0.10~3.36 kg-N/m3.day의 범위에서 평균 1.23kg-N/m3.day이었으며, 질소제거속도(NRR)은 0.05~2.91 kg-N/m3.day로 평균0.95 kg-N/m3.day이었다. SOD조에서는 담체량 당 유입질소부하가 평균 598.6mg-NOx/kg-담체.day이었으며, 담체량 당 질소제거속도는 평균 217.7 mg-NOx/kg-담체.day이었다. SOD조에서도 NH4-N이 제거되었는데, 이는 아나목스조 처리수와 함께 SOD조로 유입된 아나목스균이 SOD조 하부에 모이면서 아나목스조와 환경이 유사한 SOD조에서도 아나목스반응이 일부 있었던 것으로 사료된다.
아질산화조에서는 낮은 DO농도 및 원수 내 유기물에 의한 탈질반응으로 평균 25.3%의 T-N이 제거되었다. Pilot 전체공정을 종합한 최대 T-N 제거효율은 98.4%이었으며, 평균 제거효율은 84.5%이었다. 종합 질소제거속도(T-NRR)은 최대 1.28 kg-N/m3.day이었다.
본 연구의 Pilot Plant 결과를 토대로 [질산화-종속탈질]공법과 비교하여 경제성을 분석한 결과, 반응조 총용량은 기존공법에 비해 86.65%가 절감되었으며, 필요부지면적은 기존공법에 비해 30.8% 절감되었다. 사용 송풍기용량은 374.30 m3/d(0.26 m3/min)로, [질산화-종속탈질]법의 46.9%로 53.1%가 절감되었음이 확인되었다. 슬러지 발생량은, 기존공정에 비해 64.52%가 적었다.
[축산분뇨 혐기소화액 질소제거시스템 개발]
축산분뇨 혐기소화액을 대상으로 Pilot Plant를 설치하여 운영하였다. 바이오가스 생산시설의 혐기소화조에서 배출되는 소화액을 대상으로, [응집처리공정+부분아질산화 공정+ANAMMOX 공정]으로 처리하였다.
아질산화조의 유입질소용적부하(NLR)는, 0.11~1.56 kg-N/m3.day의 범위에서 운전되었으며, 평균 NLR은 0.89 kg-N/m3.day이었다. 아질산화조의 탈질분을 불포함한 아질산화속도(PNR)는 0.02~0.48 kg-N/m3.day로 평균 0.31 kg-N/m3.day이었다. 탈질분을 포함한 아질산화속도(PNR+)는 0.08~1.03 kg-N/m3.day로 평균0.59 kg-N/m3.day이었다. ANAMMOX조에 유입된 유입질소용적부하(NLR)는 0.13~1.12 kg-N/m3.day이었으며, 평균 0.64 kg-N/m3.day이었다. 질소제거속도(NRR)는, 0.04~0.81 kg-N/m3.day로, 평균 0.44 kg-N/m3.day이었다. 결과적으로 생물학적공정(아질산화공정+ANAMMOX공정)의 총 NLR은 0.08~0.84 kg-N/m3.day이었으며, 평균 0.44 kg-N/m3.day이었다.
소화액의 T-N농도는 4,195~6,690 mg/L의 범위에서 평균 4,841 mg/L이었으며, 응집처리수(아질산화조 유입수)의 T-N농도는 1,160~2,058 mg/L로 평균 1,536 mg/L이었는데, 이는 응집처리 시 발생되는 거품을 억제하기 위해 상수를 살포하면서 약 2배 희석된 것과 응집처리 시 제거된 질소성분 때문에 농도가 낮아진 것이다.
아질산화조에서는 간헐폭기를 통해 0.1~0.5 mg/L의 낮은 DO농도를 유지하였으며, 낮은 DO와 원수 내 유기물에 의한 탈질반응으로 질소가 평균 27.5% 제거되었다. ANAMMOX조에서는 T-N이 최대 75.1%, 평균 66.6%가 제거되었다. Pilot 전체공정을 종합한 T-N 제거효율은 83.5~95.2%로 평균 91.2%이었으며, 생물학적 공정만의 T-N 제거효율은 38~84.4%, 평균 74.6%이었다.
처리량 1m3/d을 기준으로 기존 [질산화-종속탈질]공법과 유기물 제거를 제외한 질소제거분만을 대상으로 경제성을 비교 분석한 결과, 송풍기 동력은 60.9%, 반응조 용량은 81.6%, 슬러지 발생량은 64.5%가 절감되었다.
[아질산화공정 개발]
하수슬러지 혐기소화 탈리액 아질산화 연구를 통해, 아질산화 속도(NPR)는 최고 5.0 kg-N/m3·d까지 도달하여 목표치를 2.5배 초과 달성하였다. 아질산축적율(NAR)은 약 97%로 약 200일 동안 안정적으로 운전이 가능하였다. 아질산화율은 초기 약 90%에서 약 100일간 안정적 운전이 가능 하였고, 그 후 55%로 제어하여 안정적으로 운전되었다.
가축분뇨 혐기소화 탈리액의 아질산화 연구에서는, 아질산화 속도(NPR)는 최고 5.5 kg-N/m3·d까지 도달하여 목표치의 5배 이상 초과 달성하였다. 아질산축적율(NAR)은 99%이상 안정적으로 유지되었다. 아질산화율은 ∼97%에서 100일이상 안정적 운전이 가능하였으며, 그 후 ∼55%로 제어하여 안정적으로 운전되었다.
Modeling을 통한 아질산화 속도 증가와 아질산화조의 최적 운전조건 도출을 위한 연구에서는, 고농도 암모늄폐수에서 원하는 농도의 유출수를 얻기 위해서는 pH의 조절이 대단히 중요함을 확인하였다. 유입 암모늄 농도 2,000mg-N/L의 축산폐수 혐기소화 유출수로 ANAMMOX feed (NH4+-N 900mg-N/L)를 생산하기 위해서는 pH를 ∼7.1에서의 운전, 유입수의 암모늄 농도가 상대적으로 낮은 하수슬러지 혐기소화 유출수의 경우(S0: 600 mg-N/L) pH∼7.3에서 운전하는 것이 안정적인 ANAMMOX feed를 생산하는데 있어 필요한 것으로 보인다. 유출수 암모니아 농도가 약 200 mg-N/L 이상이 되면 아질산화 반응속도가 상당히 감소하므로 일부 폐수를 유출 암모니아 농도 200mg-N/L 이하로 처리한 후 원수 (암모니아 약 2,000 mg-N/L)를 혼합하는 방안을 채택할 수 있다.
성능사양 및 기술개발 수준
[하수슬러지 혐기소화 탈리액 질소제거시스템 개발]
1. Pilot Plant 처리량 : 8 m3/d (운영 결과 : 최대 12.1 m3/d)
2. 아질산화속도 : 2.35 kg-N/m3.d
3. ANAMMOX 유입질소용적부하 : 3.36 kg-N/m3.d
4. ANAMMOX 질소제거속도 : 2.91 kg-N/m3.d
5. ANAMMOX 질소제거율 : 92.2 %
6. SOD 아질산성질소 제거당량 : 1,596 mg-NO2-N/kg.d
7. SOD 질산성질소 제거당량 : 509 mg-NO3-N/kg.d
8. 총 질소제거율 : 98.4 %
[가축분뇨 혐기소화액 질소제거시스템 개발]
1. Pilot Plant 처리량 : 1 m3/d (운영 결과 : 최대 3.62 m3/d)
2. 아질산화속도 : 1.56 kg-N/m3.d
3. ANAMMOX 유입질소용적부하 : 1.12 kg-N/m3.d
4. ANAMMOX 질소제거속도 : 0.81 kg-N/m3.d
5. ANAMMOX 질소제거율 : 75.1 %
6. 총 질소제거율 : 84.4 %
활용계획
본 연구에서 개발된 [독립영양미생물을 이용한 질소제거시스템]은, 기존의 질산화-탈질에 의한 질소처리공법에 비해 90%이상의 높은 질소 제거율로 안정된 질소제거가 가능하다. 또한, 슬러지 발생량, 에너지 사용량이 적고, 기존질소처리기술의 평균 질소제거량인 0.4 kg-N/m3·d의 5배 이상 높은 2.0kg-N/m3·d 이상으로 처리용량의 최소화가 가능하다.
본 연구결과를 활용하면, 그 동안 고농도인 관계로 질소제거가 곤란했던 가축분뇨 혐기소화 탈리액, 하수반류수내의 슬러지 혐기소화 탈리액, 매립장 침출수, 축산폐수, 음폐수 등의 질소제거 가능함에 의해, 다양한 고농도 질소함유폐수처리가 용이해진다. 특히, 자체 처리가 곤란하여 하수에 연계처리하고 있는 고농도 질소함유폐수의 질소처리에 의해 하수처리장의 유입 질소부하 저하되어,실질적인 하수처리장 증설 효과를 얻을 수 있으며, 하수처리장의 질소부하 저감에 의해 안정적인 수처리로 안정된 방류수수질 유지하여, 수계의 부영양화 방지 및 수질 개선 보전에 기여할 수 있다.
또한, 그동안 어려운 기술로 알려져 있던 아질산화기술의 안정적 유지와, 대량배양이 어려워 기술보급이 이루어지지 않고 있는 ANAMMOX균의 대량 확보를 통해 ANAMMOX기술의 상용화 기반을 구축함에 따라, 향후, 보다 적극적인 사업을 추진할 수 있다.
그리고, [아질산화기술] 및 [ANAMMOX기술]은, 전세계적으로도 기술자가 매우 적은 고도의 기술로, 기술 보유에 의해 기술력을 인정받을 수 있으며, 이로 인해 많은 사업기회가 창출될 것이다.
( 출처 : 요약서 3p )
Abstract
▼
Ⅳ. Results
1. Development of a nitrogen removal system for reject water from anaerobic digestion process of sewage sludge
In this project, combined process [Partial Nitrification (PN)+ANAMMOX(ANA)+ Sulfur Oxidation Denitrification(SOD)] is developed to remove high concentration ammonia nitroge
Ⅳ. Results
1. Development of a nitrogen removal system for reject water from anaerobic digestion process of sewage sludge
In this project, combined process [Partial Nitrification (PN)+ANAMMOX(ANA)+ Sulfur Oxidation Denitrification(SOD)] is developed to remove high concentration ammonia nitrogen, and operated in a pilot plant to derive high removal efficiency and optimized operating parameters for a real-scaled plant.
The pilot plant is operated in Ansan-si sewage treatment plant from October 3, 2013 to July 28, 2015. The capacity of the pilot designed 8m3/day, but as operating, it was possible to run up to 12.1m3/day. The feed was reject water belt-pressed from anaerobic digested sludge of sewage sludge.
MLSS 3,000mg/L of concentrated sewage sludge, MLSS 2,000mg/L of ANAMMOX sludge and sewage sludge was inoculated to PN reactor, ANA reactor and SOD reactor, respectively.
The temperature range the influent was 8~30℃, then heat exchanger was used to heat up the influent to 23~37℃. Because there was no heating facility for ANA and SOD reactors, the temperature range in ANA reactor and SOD reactor were decreased to 15~34℃ and 12~34℃, respectively.
In influent, the pH range was 7.20~8.37(average: 7.92) and the range of alkalinity was 220~2.310mg/L as CaCO3(average 1,414mg/L as CaCO3). In the PN reactor, the pH range was 5.80~7.90(average: 7.34) and the range of alkalinity was 40~1,820mg/L as CaCO3(average 478.4mg/L as CaCO3). In buffer reactor which is positioned between PN and ANA reactors and has mixed water from PN reactor and returned water from ANA reactor, the pH range was 6.57~8.88(average: 7.56) and the range of alkalinity was 60~1,320mg/L as CaCO3(average 516.5mg/L as CaCO3). In SOD feed(from ANA reactor), the pH range was 6.63~8.42(average: 7.84). In ANA reactor, the range of alkalinity was 140~1.400mg/L as CaCO3(average 536mg/L as CaCO3). In SOD output(effluent of whole system), the pH range was 6.70~8.35(average: 7.70) and the range of alkalinity was 140~1,400mg/L as CaCO3(average 535mg/L as CaCO3). pH and Alkalinity of effluent were similar to those from ANA reactor.
The range of nitrogen loading rate(NLR) in PN reactor was 0.31~2.35kg-N/m3/day(1.15kg-N/m3/day in average). This value is higher than final goal of NLR, 2.0kg-N/m3/day in maximum. Partial nitrification rate(PNR) except nitrogen removed in PN reactor was 0.01~1.07kg-N/m3/day(0.46 kg-N/m3/day in average).
The reason PNR was lower than 50% of nitrification is that nitrite produced in PN reactor was denitrificated in low dissolved oxygen(DO) condition. PNR+including removed nitrogen in PN reactor was 0.19~1.37 kg-N/m3/day(0.76kg-N/m3/day in average)and more than 50% of nitrification.
In ANA reactor, the range of nitrogen removal rate(NRR) was 0.05~2.91 kg-N/m3/day(0.95 kg-N/m3/day in average), and the range of NLR was 0.1~3.36kg-N/m3/day(1.23 kg-N/m3/day in average), which means the goal of NLR, 3.0kg-N/m3/day is achieved.
In SOD reactor, the nitrogen loading depending on an amount of media was 48.68~2,065.0mg-NOx/kg-media(598.57mg-NOx/kg-media in average), and NRR per media mass was 0~2,2012.94mg-NOx/kg-media(217.73mg-NOx/kg-media in average). Nitrite removal per media mass was 163 mg-NO2/kg-media in average, nitrate removal per media mass was 62mg-NO3/kg-media in average and ammonia removal rate was 147 mg-NH4/kg-media in average. The reason SOD reactor showed ammonia removal is that overflowed ANAMMOX microbes deposited in SOD reactor and might remove ammonia in the reactor. NRR in SOD reactor supports ANAMMOX reaction in SOD reactor. In maximum removal, 2,000mg/-NO2/kg-media, 200mg/-NO2/kg-media of nitrogen removed by ANAMMOX.
Total nitrogen range in the influent was 210~668mg/L(446mg/L in average, NH4-N>99%). TN in PN reactor effluent was 40.2~601.1mg/L(342.8mg/L in average) was lower than TN concentration in the influent. It means denitrification was occurred in PN reactor (25.3% in TN removal). This may be caused by low DO(0.16~0.89mg/L, 0.48mg/L in average) and organic carbon source(S-CODCr 379.5mg/L in average) in the PN reactor. TN in effluent from the ANA reactor was 15.7~199.3mg/L(84.5mg/L in average). In average 130mg/L(72.2% in TN removal) of TN was removed by the ANA reactor. In the effluent of the SOD reactor was 6.8~162.5mg/L(64.9mg/L in average). Average TN removal in the SOD reactor was 20mg/L(25.5% in TN removal).
In the whole process, maximum TN removal was 98.4%(84.5% in average) and NRR was 1.28kg-N/m3/day in maximum. Both of the project goals, maximum TN removal(>90%) and NRR(1.0kg-N/m3/day) are achieved.
Comparative estimation was conducted with a conventional nitrificationdenitrification process based on the results of this project. A conventional nitrification-denitrification was designed with factors from the pilot plant, such as flux, concentration of nitrogen in influent and effluent, etc.
As replacing a conventional nitrification- denitrification process to an [Partial Nitrification(PN)+ANAMMOX(ANA)+Sulfur Oxidation Denitrification(SOD)] process, total reactor volume, required site and energy consumption can be reduced 86.6%, 30.8% and 53.1%, respectively. Besides, sludge production could be reduced 64.52%.
2. Development of a nitrogen removal system for effluent from anaerobic digestion process of piggy wastewater.
To conduct pilot plant scaled nitrogen removal test from digested piggy wastewater in anaerobic condition, a pilot plant was installed in Hankyong University's bio gas production facility in Gukje stockbreeding union(Ansung-si).
The pilot plant was operated with effluent from anaerobic digestion process in the facility, and consisted of coagulation, PN and ANA processes. SOD reactor was excluded in this pilot since SOD process is already commercialized and has lots of reference in real scale plants to confirm its performance. The capacity of the pilot was 1m3/day.
Concentrated sewage sludge 6,000mg MLSS/L and ANAMMOX sludge 5,000mg MLSS/L were inoculated to PN and ANA reactors, respectively.
Although the effluent from the anaerobic digestion system was 24~25℃, temperature of the water was decreased to 9.5~17℃ after coagulation. A heat exchanger was used to heat PN feed water up. In the duration of this project the heat exchanger was replaced with another one. Before replacement, the temperature of PN feed was 13~17℃ and after the replacing it was 28~33℃. PN performance in low temperature(25℃) was conducted after confirming 50% of nitrification. Temperature in ANA reactor was 30.5℃ in average first. However, in the period to test feasibility of operation in low temperature, the temperature in ANA reactor was 21.5~23.5℃(22.6℃ in average).
NLR in PN, in ANA and in total were 0.11~1.56kg-N/m3/day(0.89kg-N/m3/day in average), 0.13~1.12kg-N/m3/day(0.64kg-N/m3/day) and 0.08~0.84kg-N/m3/day(0.44kg-N/m3/day), respectively. Partial nitrification rate(PNR) except nitrogen removed in PN reactor was 0.02~0.48kg-N/m3/day(0.31 kg-N/m3/day in average).
The reason PNR was lower than 50% of nitrification is that nitrite produced in PN reactor was denitrificated in low dissolved oxygen(DO) condition. PNR+ including removed nitrogen in PN reactor was 0.08~1.03 kg-N/m3/day(0.59kg-N/m3/day in average)and more than 50% of nitrification.
TN concentration in the effluent from the anaerobic digestion system was 4,195~6,690mg/L(4,841mg/L in average). In the effluent of coagulation reactor,TN was 1,160~2,058mg/L(1,536mg/L in average). The TN concentration was decreased significantly because the tap water to suppress foaming increased flow of the process around double and nitrogen removed in the process.
TN in PN reactor effluent was 639~1,545mg/L(1,088mg/L in average) was lower than TN concentration in the influent. This may be caused by low DO(0.16~0.87mg/L, 0.52mg/L in average) and organic carbon source(S-CODCr 395.3mg/L in average) in the PN reactor. TN in effluent from the ANA reactor was 201~949mg/L(387mg/L in average). Nitrogen removal in PN and ANA was 27.5% and 66.6% in average, respectively. In total, nitrogen removal was 38~84.4%, 74.6% in average.
The results of this project show that 1) it takes around 2weeks to stabilize PN reaction, 2) nitrification occurs in a condition of DO less than 0.5mg/L and 3) it is possible to operate nitrification with intermittent aeration. Only, it is necessary to stir during pause of aeration. 4) efficiency of ANAMMOX process depends on the amount of ANAMMOX sludge.
( 출처 : SUMMARY 32p )
목차 Contents
- 표지 ... 1제 출 문 ... 2요 약 서 ... 3요 약 문 ... 10SUMMARY ... 32목차 ... 39표목차 ... 41그림목차 ... 42제 1 장 서 론 ... 45 제1절 연구개발과제의 개요 ... 45 1. 연구개발의 목적 및 필요성 ... 45 2. 연구개발대상 기술의 차별성 ... 48 제2절 연구개발의 국내외 현황 ... 51 1. 해외 기술개발 동향 ... 51 2. 국내 기술개발 동향 ... 52 제3절 연구개발의 내용 및 범위 ... 53 1. 연구개발의 최종목표 ... 53 2. 연도별 연구개발 목표 및 평가방법 ... 55 3. 연도별 추진체계 ... 58제 2 장 연구개발 수행내용 및 결과 ... 59 제1절 연구개발 결과 및 토의 ... 59 1. 하수슬러지 혐기소화탈리액 질소제거시스템 개발 ... 59 2. 축산분뇨 혐기소화액 질소제거시스템 개발 ... 109 3. 아질산화 공정 개발(위탁연구) ... 144 제2절 연구개발 결과 요약 ... 170 1. 하수슬러지 혐기소화 탈리액 질소제거시스템 개발 ... 170 2. 축산분뇨 혐기소화액 질소제거시스템 개발 ... 174 3. 아질산화 공정 개발 ... 176제 3 장 목표 달성도 및 관련분야 기여도 ... 179 제1절 연도별 연구개발목표의 달성도 ... 179 제2절 관련분야의 기술발전 기여도(환경적 성과 포함) ... 181제 4 장 연구개발결과의 활용계획 등 ... 182 제1절 연구개발 결과의 활용계획 ... 182 제2절 연구개발과정에서 수집한 해외 과학기술정보 ... 183 제3절 연구개발결과의 보안등급 ... 183 제4절 NTIS에 등록한 연구시설·장비현황 ... 183제 5 장 참고문헌 ... 184끝페이지 ... 188
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