철과 니켈의 합금 금속을 에칭하고 발생되는 에칭폐액은 희유금속인 니켈을 함유하고 있다. 본 연구에서는 에칭폐액을 용매추출 및 가수분해 등의 정제공정을 통해 고순도 염화제이철을 재생하고 부산물인 니켈을 선택적으로 분리 및 회수하여 고순도 니켈염, 탄산니켈, 니켈분말로 제조 하였다. 에칭폐액의 경우 에칭과정에서 Fe3+가 Fe2+로 환원되며, 에칭속도를 점차 저하시키고, 에칭효율은 감소하게 된다. 에칭폐액은 폐기 시 환경적, 경제적인 문제가 발생하기 때문에 에칭폐액을 재활용하여 사용 할 필요가 있다. 본 연구에서는 염화제이철의 재생공정으로 기존 ...
철과 니켈의 합금 금속을 에칭하고 발생되는 에칭폐액은 희유금속인 니켈을 함유하고 있다. 본 연구에서는 에칭폐액을 용매추출 및 가수분해 등의 정제공정을 통해 고순도 염화제이철을 재생하고 부산물인 니켈을 선택적으로 분리 및 회수하여 고순도 니켈염, 탄산니켈, 니켈분말로 제조 하였다. 에칭폐액의 경우 에칭과정에서 Fe3+가 Fe2+로 환원되며, 에칭속도를 점차 저하시키고, 에칭효율은 감소하게 된다. 에칭폐액은 폐기 시 환경적, 경제적인 문제가 발생하기 때문에 에칭폐액을 재활용하여 사용 할 필요가 있다. 본 연구에서는 염화제이철의 재생공정으로 기존 용매추출법에서 사용하고 있는 용매인 TBP 및 Alamine336 대신에 새로운 용매를 통해 용액 내에 존재하는 Ni과 Fe를 분리 및 회수하는 공정을 개발하였다. Lab 실험을 통하여 실험조건을 최적화하였으며, 이를 바탕으로 상업화를 위한 파일럿 규모의 설비를 구축하였다. 파일럿 실험을 통하여 양산을 위한 공정 데이터를 확보하였으며, 제조된 염화제이철의 부식실험을 통하여 사용할 수 있는 제품 품질에 문제없음을 확인하였다. 부산물인 니켈을 회수하기 위해 5 % NaOH수용액을 이용하여 pH 4의 조건에서 1차적으로 철 성분의 불순물을 97 % 제거하고 추가적으로 남은 불순물을 제거하기 위하여 용매추출제 D2EHPA(Di-(2-ethylhexyl) phosphoric acid)를 사용하여 불순물로서 존재하는 금속이온들을 99%제거하였다. 그 후 불순물이 제거된 염화니켈 용액에 탄산나트륨과의 반응을 통하여 99.9 % 이상의 순도를 가진 탄산니켈 분말을 얻을 수 있었다. 환원제로 하이드라진을 이용하여 99% 이상의 순도를 가지는 니켈 금속분말로 제조하였다. 염화니켈 및 니켈 금속분말의 성분은 EDTA 적정법과 유도결합 플라즈마 방출분광법(inductively coupled plasma optical emission spectrometer, ICP-OES)를 이용하여 확인하였다. 전계방사 주사전자현미경(field emission scanning electron microscope, FE-SEM),X-선 회절분석기(X-ray diffraction, XRD), 투과전자현미경(transmission electron microscopy, TEM)을 통하여 금속분말의 형태, 입자 크기와 같은 결정성의 물리적 특성을 확인하였다.
철과 니켈의 합금 금속을 에칭하고 발생되는 에칭폐액은 희유금속인 니켈을 함유하고 있다. 본 연구에서는 에칭폐액을 용매추출 및 가수분해 등의 정제공정을 통해 고순도 염화제이철을 재생하고 부산물인 니켈을 선택적으로 분리 및 회수하여 고순도 니켈염, 탄산니켈, 니켈분말로 제조 하였다. 에칭폐액의 경우 에칭과정에서 Fe3+가 Fe2+로 환원되며, 에칭속도를 점차 저하시키고, 에칭효율은 감소하게 된다. 에칭폐액은 폐기 시 환경적, 경제적인 문제가 발생하기 때문에 에칭폐액을 재활용하여 사용 할 필요가 있다. 본 연구에서는 염화제이철의 재생공정으로 기존 용매추출법에서 사용하고 있는 용매인 TBP 및 Alamine336 대신에 새로운 용매를 통해 용액 내에 존재하는 Ni과 Fe를 분리 및 회수하는 공정을 개발하였다. Lab 실험을 통하여 실험조건을 최적화하였으며, 이를 바탕으로 상업화를 위한 파일럿 규모의 설비를 구축하였다. 파일럿 실험을 통하여 양산을 위한 공정 데이터를 확보하였으며, 제조된 염화제이철의 부식실험을 통하여 사용할 수 있는 제품 품질에 문제없음을 확인하였다. 부산물인 니켈을 회수하기 위해 5 % NaOH수용액을 이용하여 pH 4의 조건에서 1차적으로 철 성분의 불순물을 97 % 제거하고 추가적으로 남은 불순물을 제거하기 위하여 용매추출제 D2EHPA(Di-(2-ethylhexyl) phosphoric acid)를 사용하여 불순물로서 존재하는 금속이온들을 99%제거하였다. 그 후 불순물이 제거된 염화니켈 용액에 탄산나트륨과의 반응을 통하여 99.9 % 이상의 순도를 가진 탄산니켈 분말을 얻을 수 있었다. 환원제로 하이드라진을 이용하여 99% 이상의 순도를 가지는 니켈 금속분말로 제조하였다. 염화니켈 및 니켈 금속분말의 성분은 EDTA 적정법과 유도결합 플라즈마 방출분광법(inductively coupled plasma optical emission spectrometer, ICP-OES)를 이용하여 확인하였다. 전계방사 주사전자현미경(field emission scanning electron microscope, FE-SEM),X-선 회절분석기(X-ray diffraction, XRD), 투과전자현미경(transmission electron microscopy, TEM)을 통하여 금속분말의 형태, 입자 크기와 같은 결정성의 물리적 특성을 확인하였다.
The etching waste which generate after etching iron and nickle alloy metal, it contains the rare metal nickle. In this research using the etching waste to recovered high purity ferric chloride through solvent extraction and hydrolysis, also provide high purity nickel salt, nickel carbonate, and nick...
The etching waste which generate after etching iron and nickle alloy metal, it contains the rare metal nickle. In this research using the etching waste to recovered high purity ferric chloride through solvent extraction and hydrolysis, also provide high purity nickel salt, nickel carbonate, and nickel powder by selectively separated and recovered. In etching waste case, during the process of etching, Fe3+ is turned to Fe2+, lower the etching speed and reduced etching efficiency. Dumping etching waste may cause environmental and financial problem so it need to be recycled. In this study, we developed a process to separate and recover Ni and Fe present in the solution through a new solvent instead of TBP and Alamine336, which were solvents used in the existing solvent extraction method, as a regenerative process of ferric chloride. We optimized the experiment condition through lab test, and pilot scale facility were built for commercialization Through the pilot experiment we secured data for mass production, corrosion testing of manufactured ferric chloride confirmed that there were no problem with the quality of product. To recover by-product nickel, first eliminate 97 % of iron compounds impurities with 5 % NaOH with pH 4 condition and using solvent extracion D2EHPA(Di-(2-ethylhexyl) phosphoric acid) to eliminate rest of metal ions impurities 99 %. After eliminate impurities nickel chloride solution, we could get 99.9 % or more pure carbon nickel powder with chemical reaction with sodium carbonate. Using hydrazine as a reducing agent, we manufactured nickel metal powder with a purity of 99% or more. We verified ferric nickel and nickel metal powder compounds with EDTA titration and Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES). We confirmed physical properties of crystallinity such as metal powder’s shape and size through Field Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM), X-Ray Diffraction (XRD), and Transmission Electron Microscopy (TEM).
The etching waste which generate after etching iron and nickle alloy metal, it contains the rare metal nickle. In this research using the etching waste to recovered high purity ferric chloride through solvent extraction and hydrolysis, also provide high purity nickel salt, nickel carbonate, and nickel powder by selectively separated and recovered. In etching waste case, during the process of etching, Fe3+ is turned to Fe2+, lower the etching speed and reduced etching efficiency. Dumping etching waste may cause environmental and financial problem so it need to be recycled. In this study, we developed a process to separate and recover Ni and Fe present in the solution through a new solvent instead of TBP and Alamine336, which were solvents used in the existing solvent extraction method, as a regenerative process of ferric chloride. We optimized the experiment condition through lab test, and pilot scale facility were built for commercialization Through the pilot experiment we secured data for mass production, corrosion testing of manufactured ferric chloride confirmed that there were no problem with the quality of product. To recover by-product nickel, first eliminate 97 % of iron compounds impurities with 5 % NaOH with pH 4 condition and using solvent extracion D2EHPA(Di-(2-ethylhexyl) phosphoric acid) to eliminate rest of metal ions impurities 99 %. After eliminate impurities nickel chloride solution, we could get 99.9 % or more pure carbon nickel powder with chemical reaction with sodium carbonate. Using hydrazine as a reducing agent, we manufactured nickel metal powder with a purity of 99% or more. We verified ferric nickel and nickel metal powder compounds with EDTA titration and Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-OES). We confirmed physical properties of crystallinity such as metal powder’s shape and size through Field Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM), X-Ray Diffraction (XRD), and Transmission Electron Microscopy (TEM).
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.