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NTIS 바로가기한국추진공학회 2009년도 춘계학술대회 논문집, 2009 May 14, 2009년, pp.373 - 376
이동훈 (삼성테크윈 파워시스템연구소) , 김형모 (한국항공우주연구원 첨단추진기관그룹) , 박부민 (한국항공우주연구원 첨단추진기관그룹) , 유경원 (국방과학연구소) , 팽기석 (삼성테크윈 파워시스템연구소)
초소형 터보제트엔진에 적용되는 반경형 연소기에 대한 전부하 연소리그시험과 고고도 점화시험을 수행하였다. 지상정지, 표준대기 조건에서 엔진의 최대운용점에서 연소리그시험과 기본 점화시험을 수행한 결과, 11.2%의 압력손실과 99.85%의 최종 성능을 도출하였으며, 주 시동영역에서 공기과잉율
A full rig combustor test and altitude ignition test were carried out for radial-annular combustor of micro turbojet engine. 11.2% total pressure loss and 99.85% of combustion efficiency were measured at design point of engine under sea level standard condition and
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